Q/2E157-3A波形弹性垫圈(以下简称垫圈)
我公司设计和加工的一种标准垫圈,是用厚度为0.5mm的铍青铜(QBe2-cy)制造。其加工过程为下料→冲压→去毛刺→弯形→热处理时效。热处理工序是保证垫圈弹性的最关键工序。
1 垫圈时效的技术要求
垫圈热处理工艺及检测的企业标准如下:
(1) 时效工艺:真空炉中(280±10℃)×3h时效。
(2) 弹性检测:每批抽取总数的5%进行1700N,保持2min的弹性试验,去除负荷以后垫圈高度应保持在0.80~1.60mm内(时效前垫圈高度为1.28~1.60mm)。
2 工艺试验
按照企业标准规定的时效工艺,采用真空炉,在280℃时效3h。弹性试验时发现有70%的垫圈圆弧处有微裂纹,且垫圈高度均<0.80mm。我们将没有进行时效处理的垫圈进行了金相分析,发现垫圈表面有较严重的桔皮现象,尤其是在圆弧处。同时还发现有30%左右垫圈弯形后高度>1.60mm。根据以上问题,我们对加工工艺进行改进。
3 改进措施
(1) 修改弯形模具。垫圈弹性试验时表面出现的微裂纹与垫圈表面质量有关,而垫圈表面质量是由弯形模具决定的。由于弯形模具圆弧处圆角较小,使垫圈弯形后在相应的圆弧处产生较大的应力,在此处出现桔皮现象。该缺陷是垫圈在弹性试验时产生微裂纹的主要原因,为此,我们一方面修改弯形模具圆角,减少垫圈圆弧处的应力,另一方面修改模具高度,使垫圈弯形后高度落在1.28~1.60mm范围内。
(2) 弯形后增加一道酸洗工序。酸洗的目的是减少垫圈表面桔皮现象,即减少垫圈在弹性试验时的裂纹源。
(3) 酸洗后再增加一道除氢工序。除氢是在180±10℃进行的。其作用一方面是消除因酸洗而溶入垫圈的氢,防止形成氢脆,另一方面起到分级时效的初级时效的作用[1],为高温时效奠定基础。
(4) 降低时效温度。将企业标准中规定的时效工艺改为:在真空炉中270±10℃加热2h。在该温度下时效,正好符合文献1介绍的分级时效的第二段时效工艺。
经改进工艺后的垫圈,抽取5%进行弹性试验时全部合格,未出现一例微裂纹,且高度均在0.80~1.60mm之间。
作者单位:陕西秦岭电气公司(陕西兴平 713107)
考文献
1 高后秀等.铍青铜(QBe2)合金时效新工艺的研究.金属热处理,1985(3):3~9
2 中
航空材料手册编辑委员会编.中国航空材料手册.第4分册.北京:中国标准出版社,1989年9月
3 中国机械工程学会热处理专业学会编.热处理手册.第一卷.北京:机械工业出版社,1992年10月
4 万嘉礼主编.机电工程金属材料手册.上海:上海科学技术出版社,1991年5月

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